本網訊(吳林報道)江杰、陳雷、宗清、羅榮清、吳林、廖明志、鄧紹明、李軍——八位來自不同車間和工段的生產部好漢,為探索及時有效的解決生產過程中的現場技術難題、質量控制問題、成本等相關問題,于3年多前成立的“生產系統攻關小組”目前已卓有成效,攻關小組名聲遠揚,8位小組成員優良的技術風范深入人心。
江杰任“生產系統攻關小組”組長,陳雷、宗清任副組長,成員有羅榮清、吳林、廖明志、鄧紹明、李軍。建立程序制度、明確分工并制定出詳細工作規劃。江杰負責“攻關小組”全面工作。宗清負責“攻關小組”統計、聯系、安排工作。吳林負責產品金加工方面的改進和建議。廖明志負責設備、電氣、能源方面的改進和建議。鄧紹明負責鍛壓、熱處理工藝方面的改進和建議。陳雷、李軍負責產品組裝、外觀油漆的改進和建議。通過4年的不懈努力成績突出,得到飛球公司各級領導的肯定和大力支持。
生產部從生產系統抽調技術骨干成立“攻關小組”是兼職的工作性質,主要特點是把“散將”組織成“團隊”,解決問題快速、捷徑、高效。幾年來,攻關小組做了以下工作。
第一階段:根據現有庫存物資明細臺帳,對長期沒有使用的、圖號修改的或已經淘汰的產品零件等物資對應實物進行清理,根據訂單需求進行改制使用,提高庫存物資利用率,減小物資庫存量和資金積壓,降低成本,幾年來共清理了各種庫存產品及零部件。利用公司參展產品、訂單產品,以實物或圖片形式組建制作閥門展廳展品一個,供用戶參觀、交流。
第二階段:根據清理出的情況,提出改制利用合理化建議并實施,節約零部件6020件,價值146.58萬元。在生產中的實際技術難題,如注脂閥、小球閥、的改進,托架,吊耳,驅動裝置接盤,加長桿接頭,手操器防水結構的改進、鍛造工藝的改進等。
第三階段:改進工藝攻關,鍛造工藝改進,如法蘭、左右體的耗材重量大幅度降低。2015年用上攻關的零件就節約材料20多萬元。改進產品結構、改善產品外觀、提高工藝合理性等,搞好技術創新。解決了鍛鋼球閥80Q47F100F注脂孔、鍛鋼球閥2~4”Q47400~600LbF板簧空間、鋼球閥上下法蘭焊角、FW型全焊球閥中體放空與排污連接結構、鍛鋼固定球閥2”Q47F300LbF結構、閥體丙頭配MC手操器螺孔、FW型全焊球閥中體放空與排污結構統一、全焊球閥閥座樣板測量閥座尺寸等;都將為公司帶來了無形的效益。
攻關小組經過三個階段的工作,截止2016年6月通過全組人員共同努力,共提出合理化建議共146項,建議被采納共98項,通過合理化建議改進,提高產品質量,降低成本,減少安全事故,避免出現質量問題,降低了售后成本等的開支,為公司節約了大量資金。為質量和效率的提高,作出了突出的貢獻。
“攻關小組”全體成員在學習中摸索,在摸索中總結,在總結中拓展,攻關小組將持之以恒攻關,在技術革新和質量工作中、在管理的合理化建議中、在打造精品閥門的實踐中會發揮更大的作用。